随着硅烷XLPE绝缘电缆及绝缘架空电缆订单的增长,,,,,,蒸汽交联工序已经成为我公司出产低压交联电缆、绝缘架空电缆产品的瓶颈。。。。。。为了提逾越产效能,,,,,,结合硅烷蒸汽交联房XLPE电缆交联温度要求,,,,,,在总经理助理蒋达元的组织和设备动力部的共同下,,,,,,对公司交联分厂蒸汽交联房进行了刷新。。。。。。
为了确保蒸汽交联房达到安全性高、保温机能好、充汽均匀、密封性好、电控准等准则下,,,,,,在恒温、恒压状态下要使蒸汽渗入到绝缘单线各层间的缝隙里,,,,,,以实显旖均交联的成效,,,,,,公司凭据硅烷交联工艺要求,,,,,,通过沉新推算,,,,,,在原设计蒸汽交联房的基础上进行了技术刷新。。。。。。蒸汽房尺寸调整为:长8700mm×宽2850mm×高2800mm,,,,,,共2间。。。。。。每间房内可搁置4只PN2000全钢瓦楞结构线盘,,,,,,并在室内铺设钢板,,,,,,方便盘具的移动。。。。。。
为获取更好保温机能和充足压力、温度,,,,,,在蒸汽房内也作了适当的改进,,,,,,确保蒸汽交联温度、压力和湿度齐全达到工艺的要求。。。。。。技改前每出产一次必要三台蒸汽产生器,,,,,,交联功夫在十四幼时以上,,,,,,且产品合格率无法保障;;;;;;;经过技改后,,,,,,每出产一次只需蒸汽产生器二台,,,,,,功夫降到10~11幼时,,,,,,且产品合格率达到100%。。。。。。经过对盘具的沉新铺排,,,,,,1.8米及以下的每次可多交联二盘以上电缆。。。。。。原来每次用电3024KW以上,,,,,,经过技改后每次用电1134KW,,,,,,实现节约用电1890KW/次,节俭电费1512元/次,节能成效和出产效能极度显著,,,,,,且技改重要资料均利用公司其他刷新项主张废旧物资,,,,,,大大节俭了技改的资金投入。。。。。。
蒸汽房刷新落成后,,,,,,首先进行了幼批量试造,,,,,,对产品进行全程跟踪并百分之百取样,,,,,,凭据试验了局来合理调整蒸汽功夫、蒸汽压力。。。。。。为保障产品拥有更高的合格裕度,,,,,,对每种型号规格的通蒸汽功夫和停汽保温功夫进行了验证。。。。。。经过多批电缆的试造,,,,,,产品热延长指标全数合格,确定了蒸汽交联工艺参数。。。。。。此刻已经大批量的出产,,,,,,同时也使用到了高压分厂蒸汽交联房的设计中,,,,,,运行后,,,,,,齐全达到设计要求,交联度全数合格,为公司节约了大量出产成本,,,,,,提高了出产效能,,,,,,更沉要的是从企业出产经营现实启程,,,,,,充分阐扬集体智慧,,,,,,在技术沉点、技术难点上创先争优,,,,,,攻坚克难,,,,,,有力地推进了企业的技术改革工作。。。。。。